“Subestimaron la situación, no cambiaron el transformador cuando debían hacerlo y ahora se pagan las consecuencias: el sistema eléctrico en Macachín, Ataliva Roca, Riglos y Doblas está sometido a cortes rotativos cuando hay alta demanda de energía”. La frase la repiten, puertas adentros de la Administración Provincial de Energía (APE), ante Diario Textual.
En diciembre, la administradora había advertido de que iba a empezar a implementar cortes rotativos en la zona. “En una redacción algo confusa, dieron a entender de que era un problema del transformador de Transener. Pero en realidad Transener no tiene nada que ver: el transformador del problema es de APE”, contaron.
Según sostuvieron, es importante no confundir el transformador “chico” de 33KV, propiedad de APE, con el transformador “grande”, el de 500KV, que abastece a casi toda la provincia y que es propiedad de Transener. “Hasta no hace tanto, el transformador de 500KV resultaba insuficiente para atender toda la demanda de la provincia y en épocas de máxima demanda obligaba a tener que realizar cortes rotativos en toda la provincia (y esto claramente excedía la capacidad de respuesta de la APE). No obstante, a mediados del año pasado, Transener pudo finalizar el reemplazo de ese transformador y quedó solucionado el problema de tales cortes rotativos”, dijeron. “El transformador chico, el de 33/33KV 10MVA si es propiedad de APE y le corresponde a este realizar su reemplazo. Vale aclarar que, debido a una configuración constructiva inicial de la ET, en su momento se decidió instalar dicho equipo en el interior de la Estación Transformadora de Macachín Transener”.
La actual conducción de APE, siempre según esos informantes, desestimó los resultados de un estudio que realizó en el 2019, en el cual se advertía sobre la condición del transformador de 32 Kv. Incluso desestimó la compra e instalación del nuevo transformador que estaba proyectada para el 2020. “Para ser exacto, ni siquiera mandó a caratular un expediente”, aseguraron.
En el 2017 la APE contrató una consultora para que haga un análisis global de la situación eléctrica de la provincia y realice una proyección de la evolución de la demanda eléctrica provincial. Ese estudio se concluyó a principios del 2019 y fue presentado a la APE oficialmente en marzo del 2019.
En ese informe ya se revelaba que para el verano 2018-2019 el transformador Macachín 33/33kV había estado al 89% de su máxima capacidad.
Ahora bien, en función de lo expuesto en ese informe, en el 2019 se había incorporado para el Presupuesto 2020 la compra e instalación de un nuevo transformador para Macachín. La obra tenía un monto total de $39.060.000 y un plazo estimado de 8 meses. “Se había previsto que entre enero de 2020 y abril de 2020 se confeccionara la documentación del pliego licitatorio, en mayo de 2020 se efectuara el llamado de la licitación, en octubre de 2020 se adjudicara la obra y en noviembre de 2020 se diera inicio a la obra”, dijeron.
“No obstante, la nueva administración (de APE) subestimó la situación y ahora las cosas están como están, en pampa y la vía…”, lanzaron.
Otro dato interesante: según el estudio, se prevé que para el verano 2021-2022 el transformador va a estar al 97% de su carga máxima. Es decir, totalmente colapsado en su capacidad.